近日,晉江氣電公司3號柴油發電機組控制柜完成整體升級改造,并順利通過空載試驗、保安段聯鎖及帶載測試,徹底解決了因備件停產而“無件可換”的難題。
柴油發電機組作為公司全廠應急保安電源的“最后一道防線”,已投運十余年。隨著設備廠商迭代更新,原有型號的控制柜繼電器等核心控制備件早已全面停產,一旦出現故障無法采購替換,輕則導致啟動失敗,重則全廠失去應急保安電源,這一“卡脖子”隱患,成為公司設備部電氣班心頭沉甸甸的壓力。
面對“無件可換”的困局,電氣班沒有選擇更換整機的高成本方案,而是立足現有柜體空間和接線資源,探索通用型繼電器替代改造,在不改變主回路和機械結構的前提下,對控制柜核心邏輯元件進行標準化、通用化替代。經過連續多日攻堅,通過自主選型、自主設計、自主施工,通用主流元件成功替代原廠停產型號,不僅大幅降低了成本,更顯著提升了關鍵設備的本質安全水平。
設計選型階段,電氣班技術人員首先對原控制柜全部邏輯進行逆向測繪與梳理,重新設計了符合當前主流工業標準的繼電器回路,選用市場保有量大、供應穩定的通用型繼電器和模塊化可編程控制器,取代原廠停產型號。
技術改造過程中,電氣班技術人員克服新舊端子排定義不一致、接線差異大、空間緊湊等困難,重新制作接線圖并優化元件布置。經過連續調試,改造后的控制柜一次性通過空載及帶載測試,所有保護聯鎖功能正常動作。新元件不僅采購渠道暢通,備件成本遠低于原廠,且技術參數全面領先,響應速度與控制精度均有提升。
“以前最怕柜子里哪個繼電器壞了買不到,即便找到拆機件也不放心。”電氣班小吳坦言,“現在全是通用主流型號,備件庫里隨時能領,心里踏實多了。”
此次技術改造是晉江氣電公司設備維護治理“以改代換”思路轉變的又一次成功實踐,以最小投入消除了備件“斷供”帶來的風險,為同類老舊設備治理提供了可復制的經驗。